本書主要包含以下幾部分內(nèi)容: (1) 分析提升機制動系統(tǒng)國內(nèi)外研究現(xiàn)狀, 并指出恒減速制動系統(tǒng)現(xiàn)存問題, 及對應(yīng)解決辦法; (2) 從制動器的結(jié)構(gòu)原理入手, 分析了制動器的動力模型及動態(tài)響應(yīng)過程中, 并將制動過程分為容器上行和下行階段, 并完成兩種狀態(tài)下的動態(tài)響應(yīng); (3) 建立了恒減速制動系統(tǒng)的液壓模型, 結(jié)合液壓模型完成參數(shù)設(shè)定, 結(jié)合參數(shù)的設(shè)定完成動態(tài)特性的仿真分析; (4) 完成恒減速制動系統(tǒng)主要閥體的分析, 由分析結(jié)果得出制約恒減速制動性能的因素; (5) 基于模糊PID控制方式完成恒減速制動系統(tǒng)的參數(shù)自整定, 實現(xiàn)控制參數(shù)的優(yōu)化; (6) 根據(jù)要求完成了恒減速制動系統(tǒng)試驗臺的搭建, 由試驗臺驗證參數(shù)自整定的有效性和關(guān)鍵閥體的動態(tài)特性。
礦井提升機作為煤礦生產(chǎn)的主要運輸設(shè)備之一,主要承擔(dān)著煤炭、矸石、物料以及下井工人的運輸工作。礦井提升機常見的故障類型可分為提升鋼絲繩的打滑、鋼絲繩出現(xiàn)斷繩、容器出現(xiàn)墜罐等,每種故障均有可能是提升機的制動失效所引起的。當(dāng)故障發(fā)生時,可能會釀成重大提升事故。由提升機制動失效而導(dǎo)致人員傷亡或巨大經(jīng)濟損失的典型案例有:2003年,江蘇徐州某礦因提升機超載而導(dǎo)致制動過程中制動力矩不足,造成制動失效,致使提升容器墜罐,最終導(dǎo)致20余天的停產(chǎn),經(jīng)濟損失高達1 000余萬元;2005年,山西晉城某礦因電氣控制系統(tǒng)出現(xiàn)故障,而導(dǎo)致制動閘瓦與制動盤之間的摩擦系數(shù)較小,制動過程中無法可靠制動,造成礦井停產(chǎn)一個多月,直接經(jīng)濟損失1 800余萬元;2008年,江蘇徐州某礦提升機在緊急制動過程中,因制動力矩不足,而造成制動失效,直接經(jīng)濟損失2 000余萬元。所有礦井生產(chǎn)事故中,因礦井提升機制動失效的比例占據(jù)30%有余。制動系統(tǒng)作為提升機的安全運行核心保障,其穩(wěn)定可靠性直接影響著提升機的安全性能,因此研究提升機的穩(wěn)定制動停車意義重大。
目前,礦井提升機的安全制動方式主要包括恒力矩制動和緊急狀態(tài)下的恒減速制動。其中恒減速制動在制動過程中將減速度設(shè)為恒定值,提升機在各類工況下都以恒定的減速度制動,不僅降低變工況下對機械設(shè)備以及罐籠的沖擊載荷,還能有效預(yù)防摩擦提升機滑繩事故的發(fā)生,是一種較為理想的安全制動方式。當(dāng)前,國內(nèi)對恒減速制動方式的研究還不夠成熟,傳統(tǒng)的控制策略難以實現(xiàn)提升機各種工況下的恒減速制動,并且研究人員缺乏行之有效的實驗平臺。為保證提升機制動系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行,基于提升綜合實驗臺,我們設(shè)計了提升機的恒減速制動實驗系統(tǒng),并以此進行了恒減速制動模糊PID控制策略的研究。
在撰寫本書的過程中,站在前人的研究基礎(chǔ)上,以確保礦井提升機的安全穩(wěn)定運行為目標(biāo),全面深入探討了礦井提升機恒減速制動控制的相關(guān)技術(shù)問題。以液壓制動過程的動力學(xué)模型為基礎(chǔ),深入分析了制動過程中上提、下放時的動態(tài)響應(yīng),并針對運行階段建立了提升機上提和下放過程的動力學(xué)方程;基于動力學(xué)分析,結(jié)合提升機制動控制的需求,設(shè)計了恒力矩、恒減速制動控制液壓系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換裝置,并完成各個核心參數(shù)的選擇,根據(jù)選型設(shè)計結(jié)果,基于液壓仿真軟件實現(xiàn)比例溢流閥、蓄能器、盤式制動器及液壓系統(tǒng)等各個核心環(huán)節(jié)的仿真分析,進而仿真分析了幾種典型減速度下的動態(tài)響應(yīng)過程;根據(jù)恒減速制動控制需求分析,以PLC作為核心控制器,完成控制系統(tǒng)軟、硬件系統(tǒng)的設(shè)計,以查表方式在PLC中實現(xiàn)模糊PID控制算法的設(shè)計,從而對比例溢流閥實現(xiàn)快速、高精度的實時跟蹤調(diào)節(jié),并在液壓聯(lián)合仿真軟件中實現(xiàn)控制算法的可靠性仿真;參照PLC的方式,以相同提升機的恒減速制動作為控制背景,基于嵌入式系統(tǒng),以STM32為控制核心,完成控制方案的對比分析,基于最優(yōu)方案完成恒減速制動控制轉(zhuǎn)換裝置的設(shè)計,并在控制方案的指導(dǎo)下完成多級供電、外圍濾波、輸入/輸出信號、轉(zhuǎn)速檢測、人機交互等核心電路的設(shè)計,結(jié)合電路原理圖的設(shè)計,利用Altuim Designer軟件完成PCB電路板的設(shè)計及封裝;結(jié)合軟硬件互補的設(shè)計理念,完成控制系統(tǒng)的軟件系統(tǒng)設(shè)計,在確定開發(fā)環(huán)境及操作系統(tǒng)后,完成各硬件系統(tǒng)的驅(qū)動程序設(shè)計及調(diào)試,并實現(xiàn)恒減速制動控制的多任務(wù)程序設(shè)計,以卡爾曼濾波器估計為基礎(chǔ),實現(xiàn)減速度值的計算,并在嵌入式系統(tǒng)中實現(xiàn)各個控制算法的設(shè)計;以提升機綜合實驗臺為實驗載體,完成基于PLC控制的比例溢流閥動態(tài)響應(yīng)實驗和恒減速制動控制性能的驗證實驗,同時還完成了基于嵌入式系統(tǒng)的恒減速制動控制實驗,包括卡爾曼濾波估計下的減速度值測試實驗、貼閘過程的動態(tài)性能實驗以及嵌入式控制下的恒減速制動控制實驗,此外還包括各個核心環(huán)節(jié)的動態(tài)響應(yīng)實驗;分別以提升機的提升狀態(tài)和停機狀態(tài)作為界限,分別實現(xiàn)恒減速制動控制的動態(tài)響應(yīng)和靜態(tài)響應(yīng)實驗,并主要以《煤礦安全規(guī)程》(2022版)作為驗證依據(jù),實驗結(jié)果表明,各個制動過程的動態(tài)響應(yīng)指標(biāo)均滿足相關(guān)規(guī)程要求。有關(guān)礦井提升機恒減速制動控制技術(shù)的研究,對礦井提升機制動技術(shù)與性能的改進具有重要的參考和指導(dǎo)意義。
在本書的撰寫過程中,得到了六盤水師范學(xué)院艾德春教授、劉永志副教授、江偉副教授、 劉洪洋副教授、劉建剛副教授、朱廣勇講師、魏中舉高級實驗師、張鵬教授、劉承偉副教授等的幫助。另外,還得到了中國礦業(yè)大學(xué)肖興明教授的諄諄教導(dǎo),以及碩士研究生王存強、徐龍增、杜曉月、張飛龍等的幫助。在實驗過程中得到了中國礦業(yè)大學(xué)實驗中心、貴州盤譽泰合機械有限公司、貴州天信電氣制造有限公司等單位的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及工程技術(shù)人員的大力支持和幫助。此外,本書還得到了貴州教育廳基金項目(編號:黔教合KY字[2020]117)、六盤水市科技局基金項目(編號:52020-2019-05-12)、貴州省科技廳基金項目(編號:黔科合平臺人才-YS2[2021]001)、貴州教育廳基金項目(編號:黔教合協(xié)同創(chuàng)新字[2016]02)、貴州省科技廳基金項目(編號:黔科合平臺人才[2019] 5620)、六盤水師范學(xué)院校級基金項目(編號:LPSSYKJTD201802)、六盤水師范學(xué)院校級基金項目(編號:LPSSYZDPYXK201705)、貴州教育廳基金項目(編號:黔教合KY字[2017]026)等項目的資助。在此,筆者一并表示誠摯的感謝!
書中還引用了一些前人的研究成果與數(shù)據(jù),未完全一一列出,在此一并表示誠摯的感謝!
由于經(jīng)驗和水平所限,書中難免有疏漏和欠妥之處,敬請各位讀者不吝指正。
第1章 提升機制動技術(shù)綜述
1.1 提升機制動方式概述
1.2 提升機恒力矩制動
1.3 提升機恒減速制動
1.4 礦井提升機恒減速制動存在的問題與展望
第2章 提升機液壓制動過程分析
2.1 制動器的力學(xué)模型
2.2 制動過程分析
2.3 本章小結(jié)
第3章 恒減速制動液壓系統(tǒng)模型及仿真分析
3.1 恒減速制動系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及參數(shù)設(shè)計
3.2 比例溢流閥特性分析
3.3 蓄能器建模與分析
3.4 電磁閥動態(tài)響應(yīng)特性
3.5 盤式制動器動態(tài)響應(yīng)特性
3.6 恒減速系統(tǒng)的動態(tài)特性仿真
3.7 恒減速系統(tǒng)典型減速度分析
3.8 本章小結(jié)
第4章 基于PLC的恒減速制動控制系統(tǒng)研究
4.1 系統(tǒng)控制方案
4.2 控制系統(tǒng)硬件研究
4.3 控制系統(tǒng)軟件設(shè)計
4.4 本章小結(jié)
第5章 基于模糊PID的恒減速參數(shù)自整定研究
5.1 恒減速控制策略概述
5.2 制動系統(tǒng)模糊PID參數(shù)自整定
5.3 基于PLC的模糊PID參數(shù)自整定
5.4 系統(tǒng)電控液壓聯(lián)合仿真
5.5 本章小結(jié)
第6章 基于STM32的恒減速制動硬件系統(tǒng)
6.1 基于STM32控制的背景介紹
6.2 基于STM32的控制設(shè)計
6.3 本章小結(jié)
第7章 基于STM32的恒減速制動軟件系統(tǒng)
7.1 控制系統(tǒng)軟件設(shè)計方案
7.2 各功能模塊的設(shè)計
7.3 基于STM32的軟件系統(tǒng)控制算法
7.4 本章小結(jié)
第8章 恒減速制動系統(tǒng)綜合性能實驗
8.1 提升機實驗臺概述
8.2 基于PLC控制的恒減速制動實驗
8.3 基于嵌入式系統(tǒng)的恒減速制動實驗
8.4 恒減速制動靜態(tài)實驗
8.5 恒減速制動動態(tài)實驗
8.6 奉章小結(jié)
參考文獻